一、数控车床变频器怎么调主轴转速?
大概是左下角的地方,有降低主轴转速,应该是在 循环启动的右边。
x.z轴:手动的,可以选择快速 ;手摇 点x1 x10 x100调节速度
进到速度:用程序控制不用G99 用F100等 用G99 是F0.2等 数值越大速度越大
二、数控车床主轴转速?
优点:不产生火花,所以使用寿命长,且性能已达到直流驱动系统的水平,甚至在噪声方面还有所降低。当机床处在连续运转状态下,主轴的转速在437~3500r/min范围内,主轴传递电动机的全部功率11kW,为主轴的恒功率区域Ⅱ(实线)。在这个区域内,主轴的最大输出扭矩(245N.m)随着主轴转速的增高而变小。主轴转速在35~437r/min范围内,主轴的输出转矩不变,称为主轴的恒转矩区域Ⅰ(实线)。在这个区域内,主轴所能传递的功率随着主轴转速的降低而减小。电动机的超载功率为15kW,超载的最大输出转矩为334N.m。
三、数控车床mdi主轴转速设置?
如果是无极变速直接编S~
如果是齿轮变速的就把档杆调到想要的数字上
另在程序里编辑高低档
m41低档
m42高档。
不一样的机床是有区别的,有的机床是可以在手动状态下转动主轴输入转速数字就可以了。但是大部分数控机床都可以在mdi状态下输入s多少按循环启动设定主轴转速,在手动状态下转动时主轴仍然默认这个转速,也可以在主轴转动时选到mdi界面输入s多少按循环启动就行了。
四、数控车床主轴转速怎样确定?
看你车什么 一般材料速度VC60米 60*1000/3.14/直径工件 这个就是转速 吃刀么 粗刀吃1.2MM 直径10毫米以下的另外 F0.1 如果是精加工 VC100 米 吃刀量0.2 F0.08 大概就能应对大 部分的加工了
五、数控车床主轴转速过高报警?
数控车床主轴报警,解决方法如下:
1、系统受到了来自主轴或变频器的报警信号,需要检查你所使用主轴或变频器上显示的是什么报警,通过查看报警状态查阅说明或通过厂家售后解决。
2、先确定是伺服报警还是变频器报警,报什么警,再去针对报警去排除故障。打开机床后盖,找到有恩扭选择的找到stop恩一下就好了,关断机床总电源,重新启动。
六、数控车床主轴转速比设定转速低?
数控的车床主轴转速比设定转速低的原因和解决方法
1.加工程序编写不合理,背吃刀量过大或进给过快或刀尖磨损严重等原因,导致皮带带不动程序编写的卡盘转速。
2.主轴传送带松脱或断损。
3.数控车床主轴变速系统出现故障,主轴无变速或变速不能完成
七、数控车床主轴,x,z转速突然变慢?
可能性1你碰到了主轴倍率开关 2编程中使用了恒线速度控制,切削直径在变大3如果是你的描述有问题的话,会不会是XZ轴在回零时出现的?那是机床设置的接近开关,避免撞机的保护措施
八、数控车床变频主轴及伺服主轴使用效果差异大吗?
差异有,也不是很大,变频主轴扭矩大,但传动精度低点,伺服主轴力矩稍小,但传动精度高,但选择机床的话我建议用伺服主轴
九、数控车床主轴转速越高,是不是越有力?
可以通过以下方法解决问题:
1、这个自然是了,速度越高惯性力越大。
十、数控车床主轴转速无法提高是为什么?
车螺纹乱牙有很多原因,不一定是主轴转速不稳。可以看看是不是编程的问题,也许是代码输入有误。如果不是的话,可以参考一下下边的文字。数控车床加工螺纹,其实质是主轴的角位移与Z轴进给之间进行的插补,“乱牙”是由于主轴与Z轴进给不能实现同步引起的。由于该机床使用的是变频器作为主轴调速装置,主轴速度为开环控制,在不同的负载下,主轴的起动时间不同,且起动时的主轴速度不稳,转速亦有相应的变化,导致了主轴与Z轴进给不能实现同步。解决以上故障的方法有如下两种:
1)通过在主轴旋转指令(M03)后、螺纹加工指令(G32)前增加G04延时指令,保证在主轴速度稳定后,再开始螺纹加工。
2)更改螺纹加工程序的起始点,使其离开工件一段距离,保证在主轴速度稳定后,再真正接触工件,开始螺纹的加工。通过采用以上方法的任何一种都可以解决该例故障,实现正常的螺纹加工。