一、三菱plc怎么控制伺服电机回原点?
DZRN K-10000 K1000 X0 Y0 这样就能反转回去了,不过你的原点感应要设在电机反转回去的路上,之后M8029接通,假如要再走距离的话,就是DZRN K10000 K1000 Y0 Y1 希望可以帮到你
二、松下伺服电机回原点不准?
1、 检查是不是伺服被卡住了,或者阻力明显变大,如果是那么调整机械。
2、检查运行状态,看看是不是跑得不好了,如果调整PID能在保证平稳运行的情况下,还能缩小跟随误差,那么通过调整PID解决。
3、以上两个都没问题,那么可能是系统的刚性低,达不到设置最小值。可以通过加大位置误差报警值,让其报警范围变大来解决问题。 报警 报警指因使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受损失而通过电话、网络、信件等方式向警方报告危急情况或发出危急信号。
三、伺服电机不能复位回原点?
当PLC在控制伺服电机时,有时需要原点回归,但在原点回归指令ZRN时却没有指定运行方向,但是当伺服电机处于原点的负方向时,它应该正转回归原点;当伺服电机处于原点的正方向时,它应该反转回归原点,伺服电机原点复位时,用S型靠近原点回归方式重复精度高,普通的光电开关难以满足,原点传感器最好采用光纤。精度取决于丝杆的导程精度和伺服的齿轮比。
当伺服电机进入运行后会逐渐发生偏移,偏移误差超出容许范围时必须重新进行原点复位,将误差降低。进行原点复位的频率需要根据使用情况而定。一般情况下,伺服电机在运行周期内不需要进行原点复位,只在系统开机时进行原点复位。
四、三菱伺服回原点震动?
一般情况下,参数在出厂前就调整好了的,不会有太大的问题。在以全部都排除的情况下还有抖动的,再去考虑调整增益。
三菱伺服电机运行时抖动现象可能的几个原因:1、伺服负载过大(伺服选小了) 2、伺服刚性没调好 3、丝杆没选好 。
运行中电机无故出现抖动,运行不畅,电机电流升高甚至过热过载也应该首先检查抱闸是否打开
五、伺服电机回原点程序怎么写?
伺服电机回原点程序需要以下几步:1.先将伺服电机根据具体控制器的规定初始化,确保电机处于正常工作状态。2.让伺服电机按照设定路径运动到原点感应器附近。3.检测原点感应器的信号,当感应器检测到原点位置时,停止电机的运动。4.让伺服电机向反方向运动一定距离,使电机脱离原点感应器的作用范围。5.将伺服电机定位到原点位置并重新初始化以确保准确性。所以,伺服电机回原点程序包含以上几个步骤,需要通过编程实现。
六、松下伺服电机回原点怎么设置?
按一恒定速度向原点开关方向移动,碰到原点开关信号后,立即停止,以此位置作为原点位置。
七、伺服电机回原点后有来回抖动?
伺服电机原点抖动原因如下:
1.
伺服电机出现抖动也有可能是增益设置过高了,可以适当的减少增益。
2.
编码器的线缆接错了也会出现电机抖动的现象
3.
如果负载量太大,也会出现抖动,需要更换更大的电机和驱动
4.
模拟量输入口干扰引发的抖动情况。我们需要加磁环在电机的输入线和伺服驱动器的电源输入线,主要是让信号线离动力线远点。
八、伺服电机回原点位置发生改变?
如果伺服电机回原点位置发生改变,可能有以下原因:
机械故障:可能存在机械部件的磨损、松动或损坏,导致伺服电机无法准确返回原点位置。
电气问题:电气连接可能出现故障,例如电缆松动、接触不良或电气线路的损坏,这会导致伺服电机的运动控制出现偏差。
参数设置错误:伺服驱动器的参数设置可能不正确,导致伺服电机运动不准确或位置偏移。
外部干扰:可能存在外部干扰信号,如电磁干扰或电磁辐射,影响伺服电机的运动精度和位置控制。
为了解决伺服电机回原点位置发生改变的问题,可以采取以下措施:
检查机械部件:仔细检查伺服电机的机械部件,确保它们没有松动、磨损或损坏。必要时进行维修或更换。
检查电气连接:检查伺服电机的电气连接,确保电缆牢固连接且接触良好。修复或更换任何损坏的电气线路。
校准参数设置:检查伺服驱动器的参数设置,确保其与实际机械结构相匹配。根据需要进行校准和调整。
减少外部干扰:采取必要的措施来减少外部干扰信号,如使用屏蔽电缆、增加隔离和过滤装置等。
九、三菱伺服回原点速度太慢?
伺服回原点速度多快合适,回原点速度跟平常的工作的时候1/3差不多了,所以如果太快的话,有时候哪里有什么东西碰一下很容易碰坏,慢一点,有什么东西的话可以来得及处理。
十、三菱伺服回原点位置不准?
答:伺服回原点连续回几次后位置不准,其原因一编码器松动,计数不准;
二是丝杠间隙超标,伺服闭环检测与伺服电机自身数据不匹配;
三是伺服电机皮带过松。处理妥当。伺服可正确回位