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哈挺数控机床故障代码?

一、哈挺数控机床故障代码?

哈挺数控机床的故障代码er988

数控机床常见故障分析与处理:一、超程报警(5n0~5nm):1)返回参考点中,开始点距参考点过近,或是速度过慢。通过一定的方法将机床的超程轴移出超程区即可。2)正确执行回零动作,手动将机床向回零反方向移动一定距离,这个位置要求在减速区以外,再执行回零动作。3)如果以上操作后仍有报警,检查回零减速信号,检查回零档块,回零开关及相关联的信号电路是否正常。二、回零动作异常手动及自动均不能运行原因及处理:当位置显示(相对,,机械坐标)全都不动时,检查CNC的状态显示,急停信号,复位信号,操作方式的状态。

二、数控机床光栅尺故障?

1、光栅尺故障绝大多数问题出在读数头上。首先是元件老化造成的失效,其次因其是运动部件,很可能会出现机械磨损或部件脱落现象。

2、不要试图用任何东西清理读数头上的光学器件,尤其是有机溶剂,可能会加剧电路板老化并破坏透镜上的镀膜涂料。

三、如何迅速排除数控机床故障

数控机床故障及其影响

数控机床是现代制造业中广泛使用的一种工业设备,但是由于复杂的技术构造和长时间的运行,难免会出现各种故障。数控机床故障不仅会导致生产中断、损失扩大,还可能危及生产安全。因此,迅速排除数控机床故障至关重要。

常见数控机床故障及排除方法

1. 电气故障:电气故障是数控机床故障中较为常见的一类。主要表现为机床无法启动、显示屏无显示等。解决方法可以从接线端子、电源开关以及电源线路进行检查。

2. 机械故障:机械故障主要涉及到机床的传动部件,比如滚珠丝杠、传动皮带等。解决方法包括清洗和润滑传动部件、更换磨损部件等。

3. 程序故障:程序故障是指数控机床运行的控制程序出现错误或异常。解决方法可以通过检查程序代码、重新编辑程序等。

4. 液压故障:液压故障主要指机床的液压系统发生故障,比如液压油缺失、泄漏等。解决方法包括检查液压油路、更换密封件等。

预防和维护

1. 定期检查:定期检查机床的各项指标和性能,包括电气系统、液压系统、机械传动等,确保其正常运行。

2. 清洁:

  • 定期清洁机床的外部表面,避免灰尘和碎屑进入设备造成故障。
  • 定期清洗机床内部的润滑油路,保持润滑系统的正常运行。

3. 注意润滑:及时加注机床所需的润滑油,并定期更换油品,保证机床各部位良好的润滑。

总结

数控机床故障的排除是一项需要技术和经验的工作,只有通过综合分析和逐步排查,才能找到故障的根本原因并及时解决。良好的预防和维护措施是防止故障发生的有效方法。希望本文提供的方法和建议能够帮助您迅速排除数控机床故障,确保生产顺利进行。

感谢您阅读本文,希望对您有所帮助。

四、数控机床常见故障排除方法?

数控机床常见故障分析与处理:一、超程报警(5n0~5nm):1)返回参考点中,开始点距参考点过近,或是速度过慢。通过一定的方法将机床的超程轴移出超程区即可。2)正确执行回零动作,手动将机床向回零反方向移动一定距离,这个位置要求在减速区以外,再执行回零动作。3)如果以上操作后仍有报警,检查回零减速信号,检查回零档块,回零开关及相关联的信号电路是否正常。二、回零动作异常手动及自动均不能运行原因及处理:当位置显示(相对,,机械坐标)全都不动时,检查CNC的状态显示,急停信号,复位信号,操作方式的状态。

三、90#报警 ALM998 ROM 奇偶校验报警系统使用时,所有ROM在系统初始化和工作过程中都要进行奇偶校验,当校验出错时,则发生报警,并指出出错的ROM编号。故障原因及处理方法:存储卡上的ROM出错或安装不当,或存储卡电路板异常,当显示画面显示ROM报警编号时,极有可能是因为存储卡发生故障,首先检查显示画面提示编号位置的ROM是否安装良好,如确认无误,则要更换此ROM。四、AL950 电源单元内24V保险(F14)熔断在FANUC-0C系统中为了防止由于DI/DO接口引起的电源短路,在电路结构中设置了单独的外部24V保险丝。故障原因及处理方法:机床侧电缆对地短路时关断系统电源,用测量电阻的方法确定是否有+24E对地短路,在主板和存储卡上有(+24E)和地线(GND)测量端子,可以直接测量其间的电阻。当测量值为0欧姆时,请拔下I/O卡上各连接插头,再次检查电阻值。如果拔下I/O连接器插头后,测量电阻值增加100欧姆左右时,可以确认I/O负载侧有与地线短路现象。

五、SV400#,SV402# (过载报警)故障原因:400#为第一、二轴中有过载;402#为第三、第四轴中有过载。当伺服电机的过热开关和伺服放大器的过热开关动作时发出此报警。伺服放大器有过载检查信号,该信号为常闭触点信号,当伺服电机过载开关检测电机过热,或放大器的温度升高则引起该开关打开产生报警。一般情况下这个开关和变压器的过热开关以及外置放电单元的过热开关串联在一起,该信号均为常闭触点,当电机过热,该信号发出报警,由PWM指令传给NC。

六、P/S85~87串行接口故障故障原因:在对机床进行参数、程序输入时往往用到串行通讯,利用RS232接口将计算机或其它存储设备与机床联接起来。当参数设定不正确,电缆或硬件故障时会出现此警。故障查找和恢复:85#报警:在从外部设备读入数据时,串行通讯数出现了溢出错误,被输入的数据不符或传送速度不匹配,应检查与串行通讯相关的参数,如果检查参数没错误还出现该报警时 , 检查I/O设备是否损坏。86#报警:进行数据输入时I/O设备的动作准备信号(DR)关断。需检查:①串行通讯电缆两端的接口(包括系统接口)。②检查系统和外部设备串行通讯参数。③检查外部设备或系统的程序保护开关是否处于打开状态。

七、P/S 00#报警故障原因:设定了重要参数,如伺服参数后,系统进入保护状态,需要系统重新起动,装载新参数。恢复办法:确认修改内容正确后,切断电源,再重新起动即可。

八、P/S 100#报警故障原因:修改系统参数时,将写保护设置PWE=1后,系统发出该报警。恢复方法:①发出该报警后,可照常调用参数页面修改参数。②修改参数进行确认后,将写保护设置PWE=0。③按RESET键将报警复位,如果修改了重要的参数,需重新起动系统。

五、数控机床返回参考点故障分析?

数控车床开机返回不了参考点的故障一般有以下几种情况:

1、由于零点开关出现问题,PLC没有产生减速信号;

2、编码器或光栅尺的零点脉冲出现问题;

3、数控系统的测量模块出现问题,没有接收到零点脉冲。车床在X轴或Z轴返回参考点时,出现报警号“20005”,指定坐标轴不能回参考点。报警说明:通道%1坐标轴%2回参考点运行被终止。根据故障现象分析,手动X轴或Z轴负方向可以运动,说明各轴参考点减速开关有问题,压上后,开关触电没有动作,单轴(X或Z)一直作正方向运动,直到压到正方向限位开关,出现“20005”报警。通过系统的PLC状态信息显示功能,如发现反映正方向限位开关的PLC数值为“1”,则说明确实是压在限位开关上了。在各轴返回参考点时。观察参考点减速开关的PLC值,其数值没有变化,说明减速开关出现问题,更换减速开关,机床故障就可以解决了。同样是这种情况,如零点开关没有问题,用示波器检查编码器。零点脉冲也没有问题,每走一圈,就有一个脉冲,因此可以基本认定零点脉冲与零点开关太近。表现为压上零点开关后,马上就接收到零点脉冲,这时就能找到参考点。而有时零点开关压上后。断开较晚,这时已经错过这圈的零点脉冲。还没有接收到下一个零点脉冲时。就压上限位开关了。对于这种情况.可以进行机械调整,将限位撞块后调一段距离,使零点脉冲与零点开关保持相当的距离,这样就可以使X轴或Z轴顺利地返回到参考点。

六、数控机床爬行现象是故障吗?

数控机床爬行现象是故障,丝杆与导轨的平行度严重偏差时,数控机床就会出现爬行现象。这种情况一般只出现在新装(或维修后)和严重磨损的机床上。   数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是一种典型的机电一体化产品。

七、数控机床主轴不转故障维修?

  数控机床主轴不转动的原因有:  

1)电机与变频器间的连线有搭壳短路现象 。  

2)主轴驱动器控制板不良。  

3)电动机连续过载。  

4)电动机绕组存在局部短路。  数控机床主轴驱动系统是数控机床的大功率执行机构,其功能是接受数控系统(CNC)的S码速度指令及M码辅助功能指令,驱动主轴进行切削加工。它包括主轴驱动装置、主轴电动机、主轴位置检测装置、传动机构及主轴。通常主轴驱动被加工工件旋转的是车削加工,所对应的机床是车床类;主轴驱动切削刀具旋转的是铣削加工,所对应的机床是铣床类。

八、数控机床维修指南:如何正确处理数控机床常见故障

数控机床维修指南

数控机床是现代工业生产中一种重要的加工设备,但在长期使用中难免会出现各种故障。正确的维修方法能够有效减少停机时间,提高生产效率。本文将针对数控机床常见故障,介绍正确的维修方法和注意事项。

数控机床常见故障一:运动轴异常

数控机床的运动轴在使用过程中可能会出现不同程度的异常,主要表现为速度偏差、定位偏差和震动等情况。处理方法包括检查传动系统、润滑系统,调整防护装置等。在维修过程中要注意安全操作,避免二次伤害。

数控机床常见故障二:自动换刀系统故障

自动换刀系统是数控机床的重要组成部分,如果出现故障,会严重影响生产进度。针对自动换刀系统的故障,维修人员需要先检查刀具传感器、气压系统等关键部件,然后进行维护和更换。在更换刀具时,需要按照操作规程进行,避免不必要的事故。

数控机床常见故障三:控制系统故障

数控机床的控制系统是保证加工精度和稳定性的关键,一旦出现故障,需要及时处理。处理控制系统故障需要结合设备手册和故障代码进行分析,然后逐步检查电气元件、接线端子等,最后进行故障排除和调试。在操作过程中要注意静电防护,避免损坏关键元件。

数控机床常见故障四:润滑系统故障

润滑系统是数控机床保证精度和使用寿命的重要保障,但在实际使用中经常出现油泵故障、润滑管堵塞等问题。为了正确处理润滑系统故障,需要按照设备要求进行润滑油更换、润滑脂补充等日常保养工作,定期清洗和更换滤芯,保证润滑系统的正常运转。

以上是数控机床常见故障的维修指南,正确处理数控机床故障对于保障生产进度和设备稳定运行至关重要。希望本文能够为广大数控机床维修人员提供一些帮助。

感谢您阅读本文,希望这些维修指南能够帮助您更好地处理数控机床常见故障,确保设备运行稳定,生产高效。

九、数控机床刀库的故障有哪些?

德杰刀库是数控机床贮存刀具的地方,德杰刀库的形式有盘式刀库和链式德杰刀库两种。换刀装置有机械手交换和无机械手交换两种形式,用来在主轴和刀库之间实现刀具交换,机械手换刀结构速度快,无机械手换刀结构简单,价格低廉,但换刀时间稍长 德杰刀库和换刀装置由于机械机构复杂,使用频繁,是数控机床较容易出故障的部位。刀库和换刀装置常见的故障是刀库不能转动或转动不到位、刀套不能夹紧刀具、机械手夹刀不稳或机械手运动误差过大等。刀库和换刀装置还装有机械原点和位置检测装置,由于电气原因造成刀库和换刀装置出现反馈信号错误的机会也很多。刀库和换刀装置产生故障的原因主要是机械结构的磨损和电气元件松动造成的,另外与装配时的调整不到位也有一定关系。 德杰刀库与换刀机械手常见的故障与排除方法:

1、刀库不能转动 电机轴与刀库回转轴联轴器松动。排除方法:紧固联轴器螺钉。

2、PMC无输出 I/O接口板继电器失效。排除方法:检查PMC相应接点信号。

3、德杰刀库转动不到位 传动机构有误差。排除方法:调整传动机构。

4、刀具从机械手中脱落 (1)机械手卡紧环损坏或没有弹性。排除方法:更换卡紧环或重新调整。 (2)刀具超重。排除方法:选择合适的刀具。

5、刀具交换时掉刀 机械手抓刀时没有到位,就开始拔刀。排除方法:调整机械手臂使手臂爪抓紧刀柄后再拔刀。

6、机械手换刀速度过快或过慢 换刀气缸压力太高或太低或换刀节流阀开口太大或太小。排除方法:调整换刀气动回路压力或流量。

7、刀套不能夹紧刀具 (1)刀套上调整螺钉松动,或弹簧太松造成卡紧力不足。排除方法:顺时针旋转刀套两边的调整螺母压紧弹簧。 (2)换刀时主轴箱没有回到换刀点或换刀点产生变动。排除方法:操作主轴箱运动回到换刀位置,或重新设定换刀点。

十、数控机床电压异常能引起什么故障?

(1)电网波动过大PLC不工作。表现为PLC无输出。先查输入信号(电源信号、干扰信号、指令信号与反馈信号)。例如,采用SINUMERIK3G-4B系统的数控车床,其内置式PLC无法工作。采用观察法,先用示波器检查电网电压波形,发现电网波动过大,欠压噪声跳变持续时间>1s(外因)。由于该机床处于调试阶段,电源系统内组件故障应当排除在外,由内部抗电网干扰措施(滤波、隔离与稳压)可知,常规的电源系统已无法隔断或滤去持续时间过长的电网欠压噪声,这是抗电网措施不足所致(内因),导致PLC不能获得正常电源输入而无法工作。在系统电源输入端加入一个交流稳压器,PLC工作正常。

(2)电源故障。某双工位数控车床,每个工位都由单独的NC系统控制,NC系统采用西门子公司的SINUMERIK810/T系统。右工位的NC系统经常在零件自动加工中断电停机,重新启动系统后,NC系统仍可自动工作。检查24V供电电源负载,并无短路问题。对图样进行分析,两台NC系统,共用一个24V整流电源。引起这个故障可能有两个原因:

1)供电质量不高,电源波动,而出故障的NC系统对电源的要求较灵敏。

2)NC系统本身的问题,系统不稳定。

根据这个判断,首先对24V电源电压进行监视,发现其电压幅值较低,只有21V左右。经观察发现,在出故障的瞬间,这个电压向下浮动,而NC系统断电后,电压马上回升到22V左右。故障一般都发生在主轴启动时,其原因可能是24V整流变压器有问题,容量不够,或匝间短路,使整流电压偏低,电网电压波动,影响NC系统的正常工作。为确定这个故障的原因,用交流稳压电源将交流380V供电电压提高到400V,这个故障就没有再出现。为此更换24V整流变压器,问题彻底解决。

(3)一台

VDF.BOEHRINGER

公司(德国)生产的PNE480L数控车床,合上主开关启动数控系统时,在显示面板上除READY(准备好)灯不亮外,其余指示灯全亮。该机数控系统为西门子SYSTEM5T系统。因为故障发生于开机的瞬间,因此应检查开机清零信号RESET是否异常。又因为主板上的DP6灯亮,而且DP6是监视有关直流电源的,因此需要对驱动DP6的相关电路及有关直流电源进行检查。其步骤如下:

因为DP6灯亮属报警显示,故首先对DP6的相关电路进行检查。经检查,确认驱动DP6的双稳态触发器LA10逻辑状态不对,已损坏。用新件更换后,虽然DP6指示灯不亮了,但故障现象仍然存在,数控箱还是不能启动。检查*RESET信号及数控箱内各连接器的连接情况良好,但*RESET信号不正常,并发现与其相关的A38位置上的LA01与非门电路逻辑关系不正确。于是对各直流电流进行检查。

检查±15V、±5V、±12V、+24V,发现电压为-5V~4.0V,误差超过±5%。进一步检查,发现该电路整流桥后有一滤波大电容C19的焊脚处印制电路板铜箔断裂。将其焊好后,电压正常,LA01电路逻辑关系及*RESET信号正确,故障排除,数控箱能正常启动。

(4)返回参考点异常。这是由于返回参考点时没有满足“必须沿返回参考点方向,并距参考点不能过近(128个脉冲以上)及返回参考点进度不能过低”的条件。对这类故障的处理步骤是[2,3]:

1)距参考点位置>128个脉冲,返回参考点过程中。①电动机转了不到1转(即没有接收到1转信号),此时首先变更返回时的开始位置,在位置偏差量>128个脉冲的状态下,在返回参考点方向上进行1转以上的快速进给,检测是否输入过1转信号。②电动机转了1转以上,这是使用了分离型的脉冲编码器。此时,检查位置返回时脉冲编码器的1转信号是否输入到了轴卡中,如果是,则是轴卡不良;如果未输入,则先检查编码器用的电源电压是否偏低(允许电压波动在0.2V以内),否则是脉冲编码器不良。

2)距参考点位置<128个脉冲。①检查进给速度指令值,快速进给倍率信号,返回参考点减速信号及外部减速信号是否正常。②变更返回时的开始位置,使其位置偏差量超过128个脉冲。③返回参考点速度过低。速度必须为位置偏差量超过128个脉冲的速度,如果速度过低,电动机1转信号散乱,不可能进行正确的位置检测。

(5)某加工中心,配置F-0M系统,在自动运转时突然出现刀库、工作台同时旋转。经复位、调整刀库、工作台后工作正常。但在断电重新启动机床时,CRT上出现410号伺服报警。查L/M轴伺服PRDY、VRDY两指示灯均亮;进给轴伺服电源AC100V、AC18V正常;x、y、z伺服单元上的PRDY指示灯均不亮,三个MCC也未吸合;测量其上电压发现24V、±15V异常;轴伺服单元上电源熔断器电阻太大,经更换后,直流电压恢复正常,重新运行机床,401号报警消失。

(6)故障现象:某公司产VF2型立式铣加工中心。机床运行一年零七个月以后,加工中出现161号报警(x-axisovercurrentordrivefault),机床停止运行。使用“RESET”键报警可以清除,机床可恢复运行。此故障现象偶尔发生,机床带病运行两年后,故障发生频次增加,而且出现故障转移现象:即使用复位键清除161号报警时,报警信息转报162号(Y-axisovercurrentordrivefault),如果再次清除,则再次转报z轴,以此类推。机床已无法维持运行。

故障分析及检查:根据故障报警信息在几伺服轴之间转移现象,不难看出故障发生在与各伺服轴都相关的公共环节,也就是说,是数控单元的“位置控制板”或伺服单元的电源组件出现了故障。位控板是数控单元组件之一,根据经验分析,数控单元电气板出现故障的概率很低,所以分析检查伺服电源组件是比较可行的排故切入点。检查发现此机床伺服电源分成两部分,其中输出低压直流±12V两路的是开关电源。测量结果分别是:+11.73V,-11.98V。分析此结果,正电压输出低了0.27V,电压降低幅度2.3%。由于缺乏量化概念,在暂时找不到其它故障源的情况下,假定此开关电源有故障。

故障排除:为验证输出电压偏差是造成机床故障的根源,用一台WYJ型双路晶体管直流稳压器替代原电源,将两路输出电压调节对称,幅值调到12V,开机后,机床报警消失。在接下来的20个工作日的考验运行中,故障不再复现。完全证实了故障是由于此伺服电源组件损坏引起的。

理论分析[4]:运算放大器和比较器,有些用单电源供电,有些用双电源供电,用双电源的运放要求正负供电对称,其差值一般不能大于0.2V(具有调节功能的运放除外),否则将无法正常工作。而此故障电源,两路输出电压相差了0.25V,超出了误差允许范围,这是故障发生的根本原因。